近年来,中核科技立足“三新一高”要求,全面推行精细化管理理念,着力改善精益现场、提升精益制造,赋能高质量发展。在集团公司和上海浦原的领导下,2022年正式启动“精细化管理年”专项工作,各部门积极响应,以问题为导向,坚持“小、实、活、新”的日常改善理念,养成自主改善的良好素养,从工作点滴细微处做起,从身边小事干起,不断形成“人人都有改善能力,事事都有改善余地,处处都有改善空间”的精益氛围。
为进一步把精细化管理理念贯彻到经营管理、科研设计、工程建设、生产运行、安全维护等各方面重点工作,交流分享提案经验,本期小编带你看看他们做了哪些......
锻造分厂的老式抛丸机使用时间超过20年,一次抛200kg锻件,无法满足当前生产需求,是瓶颈工位。
锻造分厂设备组白岩,经过市场调研,更换新时抛丸设备并增加自动上料装置,生产效率明显提升。
1. 提升生产效率,降低人员作业强度,减少安全隐患。
2.降低设备维修成本和周期,提高生产车间的自动化水平。
3.现场生产环境明显改善。
石油石化特种阀门事业部数控组唐再荣,对现有加工刀具夹持器进行升级改造,延长刀具长度符合产品加工需求。
省去采购新刀具成本,符合产品加工需求,为同类问题的解决提供了思路。
部分燃气闸阀阀杆上面的指示配件,材料是铜件,成本高且不直接参与阀门作用,仅做手轮方向指示,其他材料也可代替。
公用工程阀门事业部装配组戴海军,和技术部沟通,经技术部门确认,在不影响质量的同时确定了更换成工程塑料,可以长期使用,节约成本。
喷砂作业时,作为辅助作业的螺杆经常受到砂粒冲击,导致螺杆两端螺纹容易磨损,不便于螺母拧入,单根螺杆只能使用两次,造成成本的巨大浪费。
中核苏阀球阀有限公司喷砂组金明星,将两端螺母改为螺帽,保护螺杆两端螺纹免受砂粒冲击,同时采用相同长度螺杆,利用长螺母调节长度,减少螺杆消耗。
1. 极大减少螺杆数量的消耗,改善前一根螺杆使用一两次,改善后一根螺杆使用四五十次。
2. 降低生产成本和库存压力,提升6S现场水平。